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旋挖機發動機進氣膠管脫落原因及改進措施
摘要 : 旋挖機發動機進氣系統由預濾器、空氣濾清器、中冷器和進氣管路組成,其作用是為發動機提供清潔、干燥、充足的空氣。進氣系統的安裝、布置,直接影響發動機工作的可靠性、定性。下面南京無限達小編為您分析旋挖機發動機進氣膠管脫落故障原因,并提出改進措施。
旋挖機發動機進氣系統由預濾器、空氣濾清器、中冷器和進氣管路組成,其作用是為發動機提供清潔、干燥、充足的空氣。進氣系統的安裝、布置,直接影響發動機工作的可靠性、定性。下面南京無限達小編為您分析旋挖機發動機進氣膠管脫落故障原因,并提出改進措施。
1、故障現象
無限達維修師傅外出修理設備過程中,一臺工作了200h的旋挖機出現無法啟動故障。經檢查發現,發動機空氣濾芯與渦輪增壓器連接處的進氣膠管脫落,拆下進氣膠管接頭,發現進氣管路內部有大量灰塵,其他部位均正常。由此判斷,發動機無法啟動的原因是進氣管脫落,使大量灰塵進入發動機,造成其內部嚴重磨損,導致其無法啟動。
據機手反映,該旋挖機在可靠性試驗期間,就曾出現過該進氣膠管脫落的故障,整改時加裝了膠管固定管夾。但是加裝管夾后,該進氣膠管仍出現脫落故障。
2、排查及分析
分析認為,發動機運轉時會產生劇烈振動和擺動,加裝的管夾雖然將該進氣膠管卡住,但實際上僅限制了該進氣膠管徑向活動,并未限制其軸向活動。發動機長時間的振動和擺動,仍可造成該進氣膠管松脫現象發生。
經檢查和測量,發現渦輪增壓器與進氣膠管連接處長度僅為20mm,外徑為76mm,沒有凸緣。而進氣膠管接頭處的內徑也是76mm。分析認為,進氣膠管與渦增壓器連接處的上述結構,在發動機振動和擺動作用下,很容易造成進氣膠管產生松動和脫落。
3、改進措施
根據以上排查及分析結果,經研究,我們決定對旋挖機采取以下3項改進措施:
一是增加進氣膠管的剛度。即在進氣膠管管夾位置的內層及外層各增加1個尼龍管。
二是重新設計進氣膠管與渦輪增壓器連接的管夾,使該管夾將膠管外層的尼龍硬管夾緊,以使進氣膠管軸向和徑向可靠固定。
三是與發動機生產廠家協商,在渦輪增壓器與進氣膠管連接處增設凸緣,使膠管接頭配合緊密。
4、進氣系統設計注意事項
從以上故障現象可知,進氣系統設計時考慮不周,往往會留下問題和隱患。小編認為在旋挖機進氣系統設計中要考慮以下5點:
1、合理布置空氣濾清器。應將其布置在易于維護的位置,進氣口應遠離粉塵,可通過增添防護帽的方法避免吸入雨雪;進氣口與發動機排氣口不能太近,以避免吸入廢氣。
2、發動機進氣阻力不應超過發動機要求限值。進氣阻力每增加6kPa,功率就會降低3kW,因此要盡可能減小進氣阻力。
3、空氣濾清器的進氣溫度不能過高。一般不應比環境溫度高出15℃,要盡可能將空氣濾清器布置在發動機冷風側。進氣管路與高溫件的距離應大于60mm。
4、進氣管路走向應與發動機振動方向垂直。若無法做到與振動方向垂直,應在與發動機振動方向平行段增加硬管,并用管夾固定。
5、管路設計應盡可能避免拐彎處過多或拐急彎。硬管接頭應有凸緣,并使用T型卡箍緊固。
對旋挖機采取加強膠管固定處剛度、使用管夾對進氣膠管充分夾緊的改進措施,可防止進氣膠管脫落。我們對實施上述改進措施的旋挖機進行了半年時間跟蹤檢驗,跟蹤檢驗結果表明,上述措施非常有用,再未發生進氣膠管脫落故障。
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